分享:牽引電機軸承故障原因
牽引電機是機車電傳動系統(tǒng)中極為重要的部件,牽引電機中的軸承故障易造成機車無法正常牽引和區(qū)間停車,嚴重影響機車的運行安全,因此保證軸承質(zhì)量是確保機車良好運行的必要條件之一。牽引電機軸承故障處置時須落輪,返工量大,嚴重影響機車的正常交付,延長機車檢修停止時間,并造成極大的經(jīng)濟損失。某公司在對某型機車進行大修正線試驗時,先后發(fā)現(xiàn)5臺牽引電機的6個軸承發(fā)生預報警故障,查閱故障牽引電機檢修記錄發(fā)現(xiàn),故障電機為2021年11月修理完成,2022年3月裝車使用。故障軸承的裝配結(jié)構(gòu)如圖1所示。
每臺牽引電機上使用了兩種軸承,兩種軸承均為圓柱滾子軸承,均主要由內(nèi)圈、外圈、保持架、滾子等結(jié)構(gòu)組成,屬于可分離式軸承,滾柱數(shù)量均為14個。傳動側(cè)軸承的外圈為雙擋邊,內(nèi)圈為無擋邊。換向側(cè)軸承的外圈為雙擋邊,內(nèi)圈為單擋邊。筆者采用一系列理化檢驗方法分析了軸承故障的原因,以避免該類問題再次發(fā)生。
1. 理化檢驗
1.1 宏觀觀察
對故障電機進行拆檢,發(fā)現(xiàn)軸承外圈滾道中部有一環(huán)形痕跡,擋邊無異常(見圖2)。內(nèi)圈滾道上有一道傷痕,為黏連損傷,位置為滾道的中部(見圖3)。
對軸承的滾柱進行宏觀觀察,發(fā)現(xiàn)其中一根滾柱外表面有一排點狀缺陷,缺陷邊緣有不規(guī)則形狀的坑狀缺陷;滾柱外表面缺陷在滾柱外徑中部,與內(nèi)圈滾道的黏連損傷位置、外圈滾道環(huán)形痕跡相對應(見圖4)。滾柱表面坑狀缺陷的三維形貌如圖5所示,滾柱外徑最高點和最低點相差0.24 mm。
1.2 化學成分分析
分別在軸承外圈、內(nèi)圈和滾柱上取樣,對試樣進行化學成分分析,結(jié)果如表1所示。由表1可知:軸承外圈、內(nèi)圈和滾柱的化學成分均符合GB/T 18254—2016 《高碳鉻軸承鋼》對GCr15鋼的要求。
項目 | 質(zhì)量分數(shù) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | Si | P | Mn | Cr | Cu | Ni | Mo | Al | Ti | |
外圈實測值 | 0.97 | 0.006 | 0.24 | 0.013 | 0.36 | 1.48 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.007 | 0.001 2 |
內(nèi)圈實測值 | 1.01 | 0.009 | 0.31 | 0.008 | 0.36 | 1.44 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.007 | 0.001 0 |
滾柱實測值 | 0.96 | 0.005 | 0.28 | 0.008 | 0.38 | 1.40 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.009 | 0.001 1 |
標準值 | 0.95~1.05 | ≤0.020 | 0.15~0.35 | ≤0.025 | 0.25~0.45 | 1.40~1.65 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.10 | ≤0.050 | ≤0.005 0 |
1.3 尺寸和幾何精度檢測
對軸承進行尺寸和幾何精度檢測,可知軸承的尺寸公差及幾何公差符合GB/T 4199—2033 《滾動軸承 公差 定義》的要求。對軸承的內(nèi)圈滾道圓度、內(nèi)圈滾道直線性、外圈滾道圓度、外圈滾道直線性、外圈擋邊粗糙度等分別進行檢測,結(jié)果均合格。
1.4 硬度測試
依據(jù) GB/T 230.1—2018 《金屬材料 洛氏硬度試驗 第1部分:試驗方法》對軸承進行硬度測試,結(jié)果如表2所示。由表2可知:軸承的硬度符合TB/T 2591—2007 《鐵路機車滾動軸承訂貨技術條件》的要求。
項目 | 測試位置 | ||
---|---|---|---|
外圈 | 內(nèi)圈 | 滾柱 | |
實測值 | 60.0,60.5,60.5 | 60.0,60.1,60.2 | 60.0,60.5,61.0 |
標準值 | 57~62 | 59~65 |
1.5 金相檢驗
按照GB/T 25711—2010 《滾動軸承鐵路機客車軸承》要求分別對軸承內(nèi)圈、外圈、滾子進行金相檢驗,結(jié)果如圖6所示。由圖6可知:內(nèi)圈3 mm表層組織為屈氏體,內(nèi)圈內(nèi)部組織為貝氏體,內(nèi)圈可見網(wǎng)狀碳化物;外圈3 mm表層組織為屈氏體,外圈內(nèi)部組織為貝氏體,外圈可見網(wǎng)狀碳化物;滾子3 mm表層組織為屈氏體,滾子可見網(wǎng)狀碳化物,內(nèi)圈、外圈、滾子的組織均符合JB/T 1255—2001 《高碳鉻軸承鋼滾動軸承零件熱處理技術條件》的要求。
使用線切割方法在坑狀缺陷處取樣,對試樣進行金相檢驗,結(jié)果如圖7所示。由圖7可知:坑狀缺陷處含有馬氏體,表明該區(qū)組織發(fā)生了淬火。結(jié)合滾柱表面缺陷呈彗星狀形貌,可確定坑狀缺陷為電蝕熔融凹坑。
依據(jù)GB/T 10561—2015 《鋼中非金屬夾雜物含量的測定 標準評級圖顯微檢驗法》對軸承的非金屬夾雜物進行檢測,結(jié)果如表3所示。由表3可知:軸承外圈、內(nèi)圈、滾子的非金屬夾雜物均符合GB/T 18254—2016的要求。
項目 | A類細系 | A類粗系 | B類細系 | B類粗系 | C類細系 | C類粗系 | D類細系 | D類粗系 | Ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外圈實測值 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
內(nèi)圈實測值 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
滾柱實測值 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
標準要求 | ≤2.5 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
1.6 掃描電鏡(SEM)及能譜分析
在坑狀缺陷處取樣,利用掃描電鏡對試樣進行觀察,結(jié)果如圖8所示,坑狀缺陷附近顯微組織未發(fā)生變化,坑狀缺陷中可見大量裂紋,表面殘余大量氣孔。
對試樣進行能譜分析,結(jié)果如圖9所示,發(fā)現(xiàn)坑狀缺陷成分為純鐵。
2. 綜合分析
由上述理化檢驗結(jié)果可知,軸承加工制造的尺寸精度、幾何精度及材料熱處理工藝均符合標準要求。滾子外徑表面有電蝕融坑,內(nèi)圈滾道有黏連擦傷痕跡,滾子外表面有電蝕融坑凸起。軸承外表面的電蝕融坑造成軸承在工作中發(fā)生異常振動,導致機車檢測系統(tǒng)報警。
結(jié)合牽引電機結(jié)構(gòu)及工作原理,判斷可能是軸電壓使牽引電機軸承產(chǎn)生電蝕現(xiàn)象。軸電壓的產(chǎn)生原因為電機電樞磁路不均勻,電樞轉(zhuǎn)動磁阻變化,磁通產(chǎn)生脈動,脈動部分磁通切割轉(zhuǎn)軸,在轉(zhuǎn)軸的兩端產(chǎn)生軸電壓。資料顯示,設計和運用條件正常的電機運行時,轉(zhuǎn)軸兩端只會產(chǎn)生很小的電位差,只有當軸電壓達到某一值時才會引起電蝕[1],電壓小于0.5 V時不會發(fā)生電蝕。ZD109C型牽引電機為成熟產(chǎn)品,且機車運行環(huán)境未發(fā)生變化,可以排除該種可能。此外,在電機試驗時,直流牽引電機電樞繞組與電樞鐵芯之間存在分布電容,在采用可控硅整流電源后,電流中的脈動分量在電樞繞組和電樞鐵芯間產(chǎn)生電容電流,導致軸與地之間產(chǎn)生軸電壓。該電機采用兩臺可控硅整流電源,故不會產(chǎn)生該問題。
外部輸入電流也會使軸承發(fā)生電蝕現(xiàn)象。排查焊接作業(yè)過程發(fā)現(xiàn),牽引電機組裝、輪對電機組裝中均有焊接部分,施焊過程中,焊機地線直接搭接在牽引電機定子殼體上。由于定子外殼殘存著銹皮和油漆,造成地線接觸不良。該批牽引電機靜置的時間較長,軸承下方滾柱與內(nèi)、外圈滾道間受到轉(zhuǎn)子自身質(zhì)量產(chǎn)生的壓力,潤滑脂被擠出接觸面,導致軸承內(nèi)油膜不均勻;牽引電機定子為鑄造件,其組織致密性較鍛件差,根據(jù)電流路徑的優(yōu)先走法,施焊電流會沿電阻較小的地方選擇通路,當?shù)鼐€接觸不良時,軸承成為焊接電流通路,造成軸承電蝕。
3. 結(jié)論與建議
軸承故障的原因為:牽引電機組裝時,焊接作業(yè)過程中地線搭接不良,造成軸承產(chǎn)生電蝕現(xiàn)象,最終導致軸承發(fā)生故障。
組裝牽引電機時,必須通過試驗臺運行或人為盤動轉(zhuǎn)子才能保證滾柱和內(nèi)、外圈滾道間的潤滑脂均勻,形成穩(wěn)定油膜,起到良好絕緣作用。組裝后,可以制作專用短接線,對牽引電機轉(zhuǎn)子和定子進行短接,以保證定子和轉(zhuǎn)子等電位。對牽引電機施焊時,建議將落車臺位鋼軌與焊接地臺用導線連接起來,并使用專用導線將施焊地臺與電機定子連接起來,實行接地雙保險。
文章來源——材料與測試網(wǎng)