- [檢測百科]分享:熱軋粗軋機工作輥斷裂分析2024年09月23日 14:34
- 本鋼熱軋2300生產(chǎn)線粗軋機工作輥在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)了4次斷裂事故。針對軋輥斷裂問題,用有限元Ansys/workbench工具校核其強度。分析認為:斷裂位置應力集中,安全系數(shù)最低,因此出現(xiàn)了相同位置斷裂事故。
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- [檢測百科]分享:冷軋軋輥失效原因分析及改進措施2024年08月14日 13:22
- 柳鋼中金950 mm六輥六機架不銹鋼窄帶冷連軋軋輥的主要失效形式為爆輥(剝落)、斷裂、裂紋等。本文對軋輥失效原因進行分析,結果表明軋輥內部質量缺陷、軋制工藝不合理、軋輥使用管理不當?shù)仁菍е?font color='red'>軋輥失效的主要原因。
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- [檢測百科]分享:本鋼1880產(chǎn)線軋輥在機失效的管控研究2024年07月04日 11:09
- XX年04月07日,1880線生產(chǎn)班組反饋,F(xiàn)4上支撐輥傳側軸承箱體冒煙,懷疑燒箱。此支軋輥為Cr5復合鑄鋼材質軋輥,已在機使用13 d,當次共軋制5.05 t,軋延量為1753 km。軋輥下機傳動側軸承箱體在拆卸過程中,軋輥輥頭斷裂
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- [檢測百科]分享:UCMW冷軋機軋輥變形特性研究2024年06月18日 11:18
- 具有高精度板形控制能力的軋機得到了越來越廣泛的應用,其中最具代表性的是在高精度輥形控制(High crown,HC)軋機基礎上發(fā)展而來的萬能凸度(Universal crown,UC)系列軋機。其中,UCMW冷軋機具有工作輥彎輥、中間輥彎輥、中間輥竄輥、工作輥竄輥的等板形調控手段,在板形調控方面具有十分優(yōu)異的性能,在軋制板形質量要求嚴格的無取向硅鋼上得到了普遍的應用[3?4]。
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- [檢測百科]分享:熱連軋高鉻鐵工作輥帶熱損傷裂紋上機的探索2024年05月10日 11:10
- 熱軋工作輥在使用過程中產(chǎn)生的裂紋主要有3類,分別是機械裂紋、疲勞裂紋[1]、熱損傷裂紋(卡鋼等過熱造成)[2]。某熱連軋線,精軋前段(F1~F4)事故率較高,主要有F1打滑和卡鋼、F1~F4堆鋼等。這造成精軋前段高鉻鐵材質工作輥的損失較高,平均每月60 mm以上,其中熱損傷裂紋損失占比在80%左右。按照生產(chǎn)工藝要求,這些裂紋必須去除,以保障軋機和軋輥的運行安全性[3]。但是,為了降低軋鋼成本(輥耗成本和磨削成本),提升軋輥的磨削效率和周轉效率,需要探索精軋高鉻鐵材質工作輥帶熱裂紋上機使用的機理。
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- [檢測百科]分享:冷軋帶鋼表面的欠酸洗缺陷分析與控制2024年05月06日 13:07
- 冷軋帶鋼產(chǎn)品因其具有較好的產(chǎn)品表面質量和更薄的產(chǎn)品尺寸,備受用戶青睞。冷軋產(chǎn)品的主要工藝流程包括煉鐵、煉鋼、熱軋、酸軋和連退等。熱軋軋制過程中表面產(chǎn)生致密的氧化鐵皮層,若將帶有氧化鐵皮的熱軋帶鋼直接進行軋制,氧化鐵皮將會被軋入鋼板基體中,不僅對帶鋼表面造成破壞,還會對冷軋軋輥造成損傷。為了得到符合冷軋軋制要求的表面狀態(tài),在冷軋軋制前需要將表面的氧化鐵皮去除。
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- [檢測百科]分享:淺談軋輥磨削質量影響因素及主要缺陷控制2024年04月17日 10:45
- 軋輥是保證帶鋼表面質量的重要設備,在軋制生產(chǎn)中會受到機械磨損、高溫氧化等因素影響使其表面受損,最終影響帶鋼質量。軋輥磨削加工就是為了恢復軋輥表層的力學及物理性能、輥型和表面粗糙度,從而保證軋制產(chǎn)品的表面質量及板形,因此,軋輥磨削在帶鋼軋制生產(chǎn)中有著重要的地位。本文通過軋輥磨削原理介紹、設備對磨削質量的影響和磨削主要缺陷控制等三方面對軋輥磨削表面質量控制進行了分析,對現(xiàn)場磨削操作具有較強的實際操作借鑒意義。
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- [檢測百科]分享:冷連軋軋機支撐輥堆焊工藝及使用方案2024年04月08日 16:33
- 軋輥堆焊技術日益成熟,應用范圍逐步擴大,不同于軋輥制造技術,它需要利用軋輥作母材,對新軋輥、受損軋輥或已經(jīng)完成使用壽命的報廢軋輥進行再加工。軋輥堆焊過程中,存在金屬的熔化和結晶過程,這一過程不同于金屬冶煉過程,其加工工藝需要根據(jù)堆焊軋輥大小、材質及使用用途進行定制處理[1]。
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- [檢測百科]分享:離心噴涂方式在軋輥制造中的應用2024年04月08日 15:40
- 離心鑄造軋輥的金屬型腔涂料掛涂工序主要采用滾掛涂料和手工噴涂兩種操作方式。滾掛涂料方式是向滾動的金屬型中傾倒涂料進行型腔覆蓋。啟動離心機旋轉,涂料隨溜槽進入加熱過的金屬型內腔,待型腔內氣體排凈后,涂料固化,停止旋轉。手工噴涂方式顧名思義,即是操作人員持噴槍手動對加熱過的金屬型內腔進行噴涂作業(yè)。
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- [檢測百科]分享:高NiCr軋輥軋制酸洗板表面質量提升探討2024年04月02日 15:06
- 本鋼熱軋產(chǎn)品氧化鐵皮壓入缺陷主要為輥系的氧化膜壓入,酸洗后無法清除。本鋼熱軋現(xiàn)場的工況是軋制過程F1~F4機架普通高Cr鐵材質軋輥表面氧化膜脫落導致鐵皮壓入,理想狀態(tài)下熱軋酸洗板軋制主要依賴于高速鋼軋輥,但是高速鋼軋輥采購成本高,供應量不足,制約了酸洗板的軋制。
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- [檢測百科]分享:高Cr復合鑄鋼軋輥輥頸斷裂事故的原因分析與管控2024年03月12日 10:11
- 本鋼板材熱軋廠1880線采用薄板坯連鑄連軋技術,年設計產(chǎn)量為280萬t,2005年試軋投產(chǎn)。和國內同類工藝技術熱軋產(chǎn)線一樣,整條熱軋產(chǎn)線生產(chǎn)連續(xù)性強,具有較強的薄規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)能力。
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- [檢測百科]分享:硬質合金輥環(huán)在高線軋制過程中的熱學行為模擬2024年01月22日 09:56
- 本文研究了高線用硬質合金輥環(huán)在熱軋過程中的不同軋制速度的熱行為。以精軋機用粘結相含量為1 5wt% 的硬質合金輥環(huán)為研究對象,采用有限元的方法,對軋制速度分別為40m/s、80m/s、i60m/s進行軋制模擬。結果表 明:隨軋制速度的增加,輥環(huán)的溫差變小,但產(chǎn)生高的溫度變化速率和溫度周期變化頻率,正是高線精軋輥環(huán)表面由 于熱疲勞引起微裂紋的主要兇素,影響輥環(huán)單槽軋制量和磨修量,縮短輥環(huán)壽命。
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- [檢測百科]分享:實驗室小軋機的同步-異步壓下兩用裝置改造2024年01月09日 13:19
- 二輥板帶軋機的輥縫控制是決定軋制產(chǎn)品厚度精度的決定因素。實驗室二輥板帶軋機的壓下一般通過手動壓下裝置來調整軋輥兩側的旋轉盤,改變輥縫的大小,從而得到不同厚度的板材。
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- [檢測百科]分享:高鉻鍛鋼軋輥CCT曲線的測定及其結果分析2023年12月04日 09:45
- 利用 LINSEISR.I.T.AL78淬火式膨脹儀,測定了高鉻鍛鋼軋輥在1030 ℃奧氏體化 后以不同速率冷卻時的相變膨脹曲線,采用膨脹法結合金相檢驗和硬度測試測定了高鉻鍛鋼軋輥 的臨界點溫度,用 Origin軟件繪制了高鉻鍛鋼軋輥的連續(xù)冷卻轉變(CCT)曲線,并對其結果進行 了分析.結果表明:高鉻鍛鋼軋輥的 CCT 曲線上存在珠光體、貝氏體和馬氏體3個相變區(qū),且這 3個相變區(qū)完全分離;當冷卻速率≥1 ℃??s-1時,組織為單一馬氏體相變組織,且馬氏體轉變開始溫 度 Ms 隨著冷卻速率的增大而降低.
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- [檢測百科]分享:HPB300鋼筋表面缺陷原因分析2023年11月23日 10:18
- 某 HPB300鋼筋表面出現(xiàn)了翹皮、裂紋、折疊、掉肉等缺陷,通過宏觀分析、化學成分分 析、金相檢驗、掃描電鏡以及能譜分析等方法對表面缺陷形成的原因進行了分析.結果表明:大量 的非金屬夾雜物是造成翹皮和裂紋缺陷的主要原因,軋輥槽形狀不規(guī)則是產(chǎn)生裂紋的另一原因;軋 制過程的前面道次出現(xiàn)耳子或者過充滿導致產(chǎn)生折疊缺陷;軋制過程中外界金屬或其他物質落在 軋件表面,在后期加工過程中又脫落形成了掉肉缺陷.
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- [檢測百科]分享:鋼板表面翹皮缺陷產(chǎn)生原因2022年10月11日 10:36
- 采用宏觀觀察、化學成分分析、金相檢驗、能譜分析等方法,并結合鋼板的生產(chǎn)工藝,對 鋼板表面出現(xiàn)翹皮缺陷的原因進行分析。結果表明:鑄坯在熱軋期間的高溫階段,產(chǎn)生了粗軋輥裂 紋,并在后續(xù)軋制過程中,裂紋繼續(xù)擴展,最終在鋼板表面形成了翹皮缺陷。
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- [檢測百科]分享:GCr15鋼旋壓軋輥表面失效原因分析2021年12月02日 09:15
- 通過宏觀分析、化學成分分析、硬度測試、金相檢驗、斷口分析以及能譜分析等方法對某批GCr15鋼旋壓軋輥的早期表面崩裂剝落失效原因進行了分析。結果表明: 由于旋壓軋輥鋼材中的碳化物發(fā)生了偏聚, 呈鏈狀和長條狀分布, 增加了軋輥的脆性, 降低了軋輥的疲勞壽命, 從而導致軋輥在使用一輪后就在受力最大區(qū)域出現(xiàn)了表面崩裂剝落現(xiàn)象, 發(fā)生接觸疲勞失效。
- 閱讀(3) 標簽:金相分析|力學試驗|失效分析
- [檢測百科]分享:HPB300鋼筋表面缺陷原因分析2021年11月11日 16:31
- 某 HPB300鋼筋表面出現(xiàn)了翹皮、裂紋、折疊、掉肉等缺陷,通過宏觀分析、化學成分分析、金相檢驗、掃描電鏡以及能譜分析等方法對表面缺陷形成的原因進行了分析.結果表明:大量的非金屬夾雜物是造成翹皮和裂紋缺陷的主要原因,軋輥槽形狀不規(guī)則是產(chǎn)生裂紋的另一原因;軋制過程的前面道次出現(xiàn)耳子或者過充滿導致產(chǎn)生折疊缺陷;軋制過程中外界金屬或其他物質落在軋件表面,在后期加工過程中又脫落形成了掉肉缺陷.
- 閱讀(60) 標簽:金屬材料檢測|力學試驗|涂鍍層