分享:本鋼7號高爐爐況強化實踐
本鋼7號高爐(2850 m3)于2020–02–23 3#熱風爐大修投用后,風溫由990上升至1130 °C,產(chǎn)量6550 t/d,燃料比560 kg/t,初期高爐經(jīng)濟技術(shù)指標未達到正常水平,經(jīng)過一個月的強化后,壓量關(guān)系逐步改善,產(chǎn)量提升至6850 t/d以上,焦比下降至370 kg/t,燃料比下降至525 kg/t,達到了預(yù)期目標,在提產(chǎn)降耗方面取得良好的效果。
1. 高爐參數(shù)
本鋼7號高爐采用中心加焦的布料模式,焦礦同角度,布料矩陣(C為焦炭,P為礦石,上標為布料角度,下標為布料圈數(shù))為
,主要經(jīng)濟指標見表1。經(jīng)研究分析,當前爐況的主要問題是中心焦量偏多,邊緣過重,導(dǎo)致煤氣利用率偏低,礦石在爐內(nèi)下降的過程中得不到充分的預(yù)熱和還原,不得不經(jīng)軟熔帶后通過直接還原生成液態(tài)生鐵,而直接還原是強吸熱過程,因此相對低溫的渣鐵進入爐缸,造成爐缸物理熱較差,活躍度降低,壓量關(guān)系緊張[1−2]。此時在焦炭負荷一定的情況下,需增大噴煤量來補充熱源,但是將造成燃料比上升,同時大量噴煤導(dǎo)致料柱內(nèi)未燃煤粉激增,孔隙度下降,壓量關(guān)系再次上升,形成惡性循環(huán)。因此通過優(yōu)化布料矩陣,來減輕邊緣焦炭負荷,從而提高煤氣利用率,改善礦石的預(yù)熱還原是解決燃耗和產(chǎn)量問題的關(guān)鍵所在。
2. 調(diào)整步驟
由于5月份高爐原燃料條件相對穩(wěn)定,高爐操作人員以此為契機開始爐況的強化操作。為保證爐況的穩(wěn)定順行,本次調(diào)整的操作方針可概括為“退負荷抬爐溫降壓差,收角度加環(huán)數(shù)開邊緣,減中心提利用率增產(chǎn)量,增負荷提富氧達目標”。
2.1 退負荷抬爐溫降壓差
因爐況調(diào)整前高爐壓量關(guān)系比較緊張,鐵水w(Si)=0.30%~0.35%,為防止調(diào)整過程中出現(xiàn)氣流變化、渣皮脫落等引起的爐溫波動,及降低高爐操作壓差,為高爐調(diào)整提供操作空間,首先對焦炭負荷進行調(diào)整,見表2。5月11日配料焦比由386提高到418 kg/t后,風量加至4750~4800 m3/min,煤氣利用率由42.5%降至40.0%,壓差165 kPa左右,爐溫水平w(Si)=0.6%,具備進行下一步操作的條件。
當爐溫和壓差達到合理范圍內(nèi)后,結(jié)合高爐操作參數(shù)和分析結(jié)果,通過收角度和增加邊緣焦炭環(huán)數(shù)來減輕邊緣焦炭負荷,從而改善礦石的預(yù)熱和還原,從根源上解決燃料比和壓量關(guān)系偏高的問題。
(1)收角度。
本鋼7號高爐爐況調(diào)整前礦角差8.6°,布料最外檔41.1°,為防止布料距爐墻太近影響布料效果,在礦角差不變的情況下,最外檔角度分兩步由41.1°收縮到40.5°,之后由40.5°收縮到40.0°。較小的布料角度在爐料的沖擊和滾動效應(yīng)下更容易發(fā)展邊緣。
(2)加環(huán)數(shù)。
此次調(diào)整是本次爐況強化的重中之重,是解決礦石預(yù)熱還原問題的關(guān)鍵所在。在收角度的同時,最外檔和次外檔布焦環(huán)數(shù)由2圈增為3圈,同時為保證中心焦比例的穩(wěn)定,中心焦環(huán)數(shù)由5.3圈改為5.8圈,即
本次調(diào)整后高爐參數(shù)穩(wěn)定,壁體溫度無明顯變化,無渣皮脫落,水溫差由1.7上升至2.2 °C后趨于穩(wěn)定,煤氣利用率由輕負荷后的40.0%上升至41.5%,無減風現(xiàn)象,在輕負荷的保障下,煤氣流的改變并未給壓量關(guān)系帶來明顯沖擊,且爐溫水平穩(wěn)定在w(Si)=0.5%~0.6%水平,平穩(wěn)過渡到理想的調(diào)整狀態(tài)。
通過對壁體溫度、爐體水溫差、壓量關(guān)系等數(shù)據(jù)的觀察,操作參數(shù)變化趨勢平穩(wěn)后,進行減中心焦調(diào)整。此次調(diào)整是通過減少中心焦量來縮小中心煤氣通路,從而驅(qū)使部分氣流由中心轉(zhuǎn)移至環(huán)帶和邊緣,使其在塊狀帶與下降的礦石進行熱交換,參與礦石的預(yù)熱還原,充分利用煤氣的熱能和化學能,高爐參數(shù)的主要表現(xiàn)為爐頂打水的逐漸減少和煤氣利用率的穩(wěn)步提升。
開邊緣操作24 h后參數(shù)趨于穩(wěn)定,5月12日本次調(diào)整措施為中心焦由5.8圈減為5.3圈,即
5月13日9:00繼續(xù)將中心焦由5.3圈減為4.8圈,即
經(jīng)過前3步的調(diào)整,爐況順行程度較好,壓量關(guān)系寬松,爐型規(guī)整,在原燃料條件發(fā)生波動時,爐況適應(yīng)能力較強,因此在接下來的一周時間內(nèi),主要是根據(jù)實際爐況進行增負荷和提富氧操作,力爭達到高產(chǎn)低耗的目標,具體操作步驟見表3。
在逐步加料和提富氧的過程中,由于中心氣流和邊緣氣流的分配合理,風壓參數(shù)平穩(wěn),煤氣利用率逐步上升至46.5%水平,燃料比下降至525 kg/t,達到了預(yù)期目標。
高爐操作爐型控制應(yīng)當以“兩道氣流”為主線,尤其是在原燃料條件不穩(wěn)定的情況下,必須保障中心氣流通暢,邊緣氣流穩(wěn)定[3-4]。通暢的中心氣流可以保證高爐順行,有良好的原燃料適應(yīng)性;穩(wěn)定的邊緣氣流可以增加礦石與煤氣的熱交換率,提高煤氣利用率,降低燃耗;同時邊緣氣流可以與中心氣流形成互補,在中心氣流受到抑制時,邊緣氣流自動增強,保持壓量關(guān)系穩(wěn)定。本次爐況調(diào)整以此為指導(dǎo)思想,以冷卻壁水溫差間接代表邊緣氣流變化,結(jié)合實時的煤氣分析數(shù)值作圖,如圖1。
由圖可以看出,在爐缸冷卻水量3600 m3/h,爐身冷卻水量3000 m3/min不變的情況下,第一步輕負荷,煤氣利用率由初始的42.5%降至40.0%,但由于爐溫的提升,爐體水溫差并無太大變化,維持1.7 °C左右;第二步開邊緣,主要是對中心和邊緣氣流的重新分配,調(diào)整后邊緣氣流明顯增加,表現(xiàn)為水溫差由1.7上升到2.2 °C,同時煤氣利用率也小幅上升至41.5%水平;第三步減中心,是對中心和邊緣氣流的再次微調(diào),通過減少中心焦量促使部分中心氣流過渡至邊緣,表現(xiàn)為水溫差由2.2上升至3.0 °C,同時由于負荷較輕,煤氣利用率增幅不大,僅為42%左右;第四步增產(chǎn)量,是在上述調(diào)整后,爐型規(guī)整,參數(shù)平穩(wěn)的基礎(chǔ)上,通過逐步增加負荷將煤氣利用率提高至46.5%,通過增加富氧提產(chǎn)至6850 t/d,從而實現(xiàn)提產(chǎn)降耗的總目標。
(1)合理的中心和邊緣兩道氣流是操作爐型的控制標準,具有很好的外圍條件適應(yīng)性,通暢的中心氣流和穩(wěn)定的邊緣氣流能夠?qū)崿F(xiàn)優(yōu)勢互補,是高爐實現(xiàn)高產(chǎn)低耗的重要途徑。
(2)爐體水溫差可間接代表邊緣氣流的發(fā)展情況,但需結(jié)合壁體溫度、頂溫情況等綜合判斷,確保爐況調(diào)整準確合理。
(3)焦炭負荷是調(diào)節(jié)爐況最有效的手段之一,在調(diào)整初期通過減輕焦炭負荷能夠有效的緩解壓量關(guān)系,抬高爐溫水平,調(diào)整后期增加焦炭負荷可以快速提高煤氣利用率,降低燃料消耗水平。
參考文獻
[1]周傳典. 高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊. 北京: 冶金工業(yè)出版社, 2008: 443
[2]杜楠. 高爐爐況預(yù)測和煤氣流分布關(guān)系建模方法研究[學位論文]. 長沙: 中南大學, 2014
[3]齊萬兵,王善增. 韶鋼7號高爐爐役后期強化冶煉的措施. 煉鐵,2018,37(3):50
[4]謝孔明,高維平. 高爐爐缸高效運行的改進措施. 金屬世界,2022(4):95
文章來源——金屬世界
2.2 收角度加環(huán)數(shù)開邊緣
2.3 減中心提利用增產(chǎn)量
2.4 增負荷提富氧達目標
3. 操作分析
4. 結(jié)束語